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切割效率提高4倍,漆膜烘干时间缩短21小时——
“智造”变压器 “换”发新动能
文章字数:2084
  又一台新变压器即将走下生产线。
  本报记者 张鸣霄 文/摄
  数控切割机切割钢板穿孔从1分钟提升到瞬间、高温漆膜从至少24小时自然晾干缩短到3小时高温烘干……走进哈尔滨变压器有限责任公司的生产车间,“换”然一新的设备迸发出高产量、高效率的新动能。通过采用新技术、新工艺及更新设备设施,哈变压器公司今年以来不断提升数字化、智能化生产水平,助力哈产变压器快速走上“智造”之路。
  技改持续推进
  每个变化都是新起点
  哈变压器公司从原来的老厂房搬至现址,已过去了13个年头。
  当年搬进新厂区时“老+新”融合的那一批生产设备,如今,新的变老了、老的更老了。为适应企业发展需要,哈变压器公司一直想增加技术改造和设备更新规模,但苦于老国企处于爬坡过坎的攻坚期,能“挤”出来的资金多数都投入到了原材料采购、保订单生产中,改造更新力度有限。
  今年4月,我省印发《黑龙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新标准提升行动方案》,省、市加大了推动企业设备更新的力度,给哈变压器公司加快技术改造和设备更新打了一剂“强心针”。4月以来,哈变压器公司各车间内一项项技改持续推进。“我们正加快进度,引进数控设备、改造现有设施,每一个变化都是一个新起点”,哈变压器公司董事长李豫江说。
  新切割机可瞬间穿孔
  切割效率提高4倍
  为了提升生产效率和产品质量,不久前,哈变压器公司将原有的火焰切割机更新升级为数控光纤激光切割机。
  指着高速运转的数控光纤激光切割机,冷作车间主任崔广鹏兴奋地告诉记者,这种切割机具备智能排料功能,加工幅面可达12米×3米,大幅提高了车间的下料速度。
  以20毫米厚度钢板为例,哈变压器公司原有的老设备——数控火焰切割机每次穿孔需要1分钟左右、切割速度约为400毫米/分钟。现在使用的光纤激光切割机,可达到瞬间穿孔、切割速度约提升为1600毫米/分钟,切割效率相比原火焰切割机提高了4倍。而且光纤激光切割机下料精度高、切割面几乎没有瑕疵,可直接切割通孔、长孔等,又可减少后续各孔的加工,节省了下料后的钻孔工序及相关操作人员的数量,大大节约了成本,并提高了产品质量。
  冷作车间引进激光切割机后,在设备摆放位置跨度内,原有的老起重机数量和吨位明显不能满足现有需要。为此,企业又同步新购置了一台20T/5T电动双梁起重机,不仅解决了各工序因为起重机不足出现的抢用、等待等情况,还大大提高了生产效率,解决了大幅面钢板起吊上料难问题。
  两座新房“不简单”
  漆膜烘干节省21小时
  变压器油箱及附件加工过程中,需要喷涂防腐漆。按哈变压器公司现有的工艺,喷漆后靠自然晾干,时间较长,影响了生产进度。
  漆膜烘干的时间能不能再缩短?哈变压器公司多次开会征求员工的意见、研究技改措施。最后,决定在冷作车间原喷漆房靠近对装间一侧及平车轨道对面,新搭建一座喷漆房和一座烘干房,这项技改项目目前正在实施中。
  这两座新房可“不简单”。崔广鹏说,建成后将提升喷漆效率,漆膜晾干原来是8℃以下60小时晾干、8-15℃需36小时晾干、15℃以上至少24小时晾干,而烘干房可实现80℃3小时即可烘干转序使用,大大提高生产效率及产品质量。
  设备更新改造
  打出升级“组合拳”
  老国企的老设备,功能还在,却有着动力不足、效率低下的通病。如何在老设备中寻找“新卖点”?哈变压器公司打出了设备更新、升级改造的“组合拳”,让老设备“换”出新动能。
  “抛丸机”设备型号老旧、设备配件损坏致使功能下降。为了提高效率,哈变压器公司工艺设备部门联系厂家对该设备的抛丸器、护板、送料辊、绞笼等配件进行了升级改造,大幅提高了生产效率及设备的安全性。
  “斯托伯格卧绕机”是哈变压器公司的一台“高龄”进口设备,生产厂家的中国办事处已取消,近年来这台机器一直处于“歇业”状态。哈变压器公司工艺设备部门通过查阅资料、咨询专家,对这台设备进行了多次更新改造的调试研究,将脚踏开关控制部分进行了改进、控制屏幕及程序进行了恢复、变频器数据进行了恢复。近日,焕然一新的“斯托伯格卧绕机”已经“返老还童”正常使用。
  线圈车间的吊车轨道因年久已经磨损严重,哈变压器公司对吊车轨道及电气部分进行了更换升级,现在吊车已经在老岗位上实现了更安全更平稳的运行。
  由于冬夏温差大,哈变压器公司厂房内部地面热胀冷缩变形,而生产的变压器吨位较大,在转运中造成了地面破损、开裂、变形,影响了产品正常运输。每月修复变形的地面成了企业的一项常态工作,不仅费用高,而且修复工期长,直接影响了生产进度。不久前,哈变压器公司研究决定实施大面积地面改造,将部分区域地面铺设钢板,根据产品生产工艺路线确定基建施工尺寸,既保证产品转运畅通又节省了资金。目前,这项改造已基本完成,彻底解决了地面经常性破损问题。
  大规模设备更新改造后,哈变压器公司的工人们都有了紧迫感。下料工杨杰臣高诉记者:“设备更新后缩短了生产周期,提高了产品质量,对我们一线工人的技能要求越来越高了。不跟紧‘智造’步伐我们就会被淘汰。”
  今年三、四季度,哈变压器公司还将陆续实施机器人管接头焊接工作站、机器人悬臂油箱焊接工作站、数控车床、数控激光切管机、6000W数控激光切割机等一系列重大技改项目,不断提升企业数字化、智能化、自动化水平,为企业高质量发展注入新动能。

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