挖潜提质增效 年节电40万度

哈石化机泵优化为装置高效平稳运行注入强劲动能

字数:685 2026年03月26日 要闻
  本报讯(赵大雷 记者 张鸣霄)近日,哈石化炼油一部立足叶轮切削节能改造经验,全面梳理机泵运行台账、精准核算设备负荷率,首批7台机泵顺利完成切削优化并投入运行。经测算,年可节约电力40.26万度,为装置高效平稳运行、提质增效升级注入强劲动能。
  向数据要效益,近日,哈石化炼油一部在已有节能改造经验基础上进一步深挖潜能,全面启动机泵台账专项梳理工作,由技术骨干、设备管理人员组成的专项工作小组紧盯机泵运行全周期数据,为每台机泵建立专属数据档案,细致核算实际流量与额定流量的匹配关系,精准测算出每台机泵的负荷率。
  经过逐一排查、细致筛选,26台负荷率低于80%的设备被精准锁定,成为本年度节能降耗工作的核心突破口。这类设备长期处于“大马拉小车”的低效运行状态,不仅运行效率大打折扣,更造成了大量电能损耗,成为装置节能增效的重点攻坚对象。
  找到问题症结,就要对症下“药”。面对排查出的低效机泵问题,炼油一部组织各专业人员协同联动、集中会诊,精确核定每台泵的工艺运行参数、工况需求及能耗数据,经过严谨论证,最终敲定个性化优化改造方案。通过对20台机泵实施叶轮切削作业,合理降低设备运行负荷;新增1台变频装置,通过智能调控优化机泵运行效率;更换4台工况匹配度差的旧泵,从根源上解决能耗偏高问题。
  同时,炼油一部针对MTBE甲醇泵等特殊工况设备因叶轮切削后效率下降明显、饱和烃P103屏蔽泵变频改造回收期较长等特殊情况,果断决定暂缓相关项目,确保每一项改造都安全、经济、有效。哈石化将继续深挖设备潜能,强化与相关单位的协同配合,常态化开展设备运行监测与优化调整,确保每一台机泵都处于最佳运行状态,全力保障装置安稳长满优运行。